華電青島發電有限公司3號機組“切低壓缸”改造項目工程施工階段順利竣工
華電青島發電有限公司“3號、4號機組凝抽背供熱改造及新建供熱首站”屬于特大技改項目,其中“3號汽輪機本體凝抽背供熱改造”(即3號機組“切低壓缸”改造)項目結合3號機大修同步進行。
3號機組為300MW供熱機組,切缸改造通過中低壓缸連通管上的低壓缸進汽調節門EGV的全關斷作用,切除低壓缸進汽,將中壓缸排汽全部送入供熱系統,使得低壓缸在高真空環境下“空載”運行,通過冷卻旁路保障機組在低壓缸“切缸”狀態下所有指標滿足安全運行的條件。
機組改造前后
采暖抽汽參數不變
改造前
用于供熱蒸汽量為355t/h
單機可接待最大供熱面積650萬平方米
改造后
用于供熱蒸汽量可達600t/h
單機可接待最大供熱面積1100萬平方米
可增加供熱面積約450萬平方米
主要改造內容
中低壓連通管及EGV蝶閥改造
更換中低壓連通管及EGV液控蝶閥改造,配置雙向液動執行機構和獨立油站,實現關到零位、全密封且零泄漏。
增設低壓缸冷卻蒸汽管道系統
在中低壓連通管EGV閥前開孔引出DN250旁路管,經減溫減壓器擴大管徑,旁路管上串聯設置一個DN350的調節閥,將冷卻蒸汽引至低壓缸進汽口的連通管位置,通過關鍵設備控制蒸汽參數。
低壓缸噴水減溫系統改造
將原調節閥組更換為具有高精度調節功能的閥組,同時加裝孔板流量計,調控并監測運行期間的噴水量。
低壓缸末兩級加裝溫度測點
在低壓缸末級、次末級動葉之后,每級加裝四個溫度測點,對末幾級長葉片附近的蒸汽溫度進行監測,以確保機組安全長期的背壓運行。
供熱切換靈活性試驗
公司組織各專業現場值班,對系統進行全天候監視調整,及時反饋發現的問題匯總給檢修、調試單位進行處理和修正,確保系統運行趨于完善。